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郑州中威环保设备有限公司

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煤粉燃烧器:煅烧物料“生烧”原因分析及措施

2026-2-12 14:14:03
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生产期间,当回转窑达到设计产量时,系统温度偏高控制时熟料还欠烧,迫不得已降低喂料量。当fCaO合格时,再增加喂料量**设计产量,又出现欠烧料。周而复始,严重影响着回转窑的产质量,始终不能使系统进入良性循环状态。

1 欠烧料成因 :

 1.1 窑头用煤量太大,温度偏低在生产过程中,当fCaO不合格时,总是认为窑头用煤量过少,温度低,煤灰掺入量少。于是便增加窑头用煤量,试图以此来提高烧成带温度,有时甚**出现窑头用煤量与分解炉用煤量倒置的现象,造成系统温度偏高,窑尾温度达到1200℃。对于回转窑来说,它的容积热力强度是有一定限度的。当容积热力强度已到极限时,增加窑头用煤量,会造成煤粉不完全燃烧,窑内还原气氛加剧,窑头温度进一步降低。当窑温较低时,再多加煤反而更解决不了问题,因燃烧速度与温度有关,多加煤会造成火焰黑火头长,火焰温度低,窑尾温度过高。还会引起窑内还原气氛加重,结长厚窑皮,造成预热器系统结皮堵塞,从而使工艺系统进一步恶化,热工制度紊乱。

1.2 煤粉燃烧器火力不集中

在调整燃烧器的过程中,其具体位置固定不变,只调整内外风阀门开度及内外筒间隙。内风为旋流风,增加内风火焰粗短;外风为轴流风,增加外风火焰细长;内外筒间隙正常生产时调整范围为15mm--30mm,间隙越小火焰短,为**火焰。间隙越大火焰长。另外,内外筒间隙的调整对火焰形状的影响特别大,调整不当容易烧毁窑皮及耐火砖。

生产期间,内风风阀≥40%,外风风阀≥80%,内外筒间隙30mm,火焰粗长,火力不集中,又不敢大幅度调整间隙。燃烧器与煤质适应上没有大胆尝试(煤的低位发热量为20 900kJ/kg)。当回转窑达到设计产量时,熟料欠烧,fCaO高达3.0,熟料立升重约1100g/L

1.3 窑系统用风不当 

 (1)窑尾缩口闸板尺寸不合适,物料喷腾效应差,有落料现象,入窑内物料出现温差,加剧结粒现象的发生同时也加重了窑内的热负荷。 

 (2)为避免预热器温度高,不能拉大风,则易导致预热器内积料,当温度尧风量波动较大时,积料突然塌落,窜入窑内,破坏窑内热工制度。 

 (3)篦冷机的风量偏低且风量不稳,篦速和喂料的关系掌握不好,料层厚度不能有效控制。风量主要通过窑和三次风管两个管道导入预热器,兼顾分解炉内煤的完全燃烧和喷腾效应的产生,一味强调某一方面,结果都会适得其反。

2 解决措施 :

 2.1 解决煤粉燃烧问题  

 (1)提高进厂煤的发热量,调整头煤和尾煤比例,逐渐降低窑头用煤量,增加分解炉用煤量;使入窑物料的表观分解率控制在95%以上,减少窑内的热负荷。 

 (2)降低篦冷机篦速,采取厚料层操作,努力提高了二次风温和三次风温,使煤粉的燃烧更加充分,烧成带热力更加集中。 

 2.2 调整煤粉燃烧器参数 

 调整内外风的关系,使窑内火焰形状与火焰长度控制在合理的范围内,以保证窑内的热力强度。经反复研究与试验,对燃烧器进行了大幅度的调整,内风风阀80%,外风风阀90%,内外筒间隙15mm,火焰细短,火力集中,火焰活泼有力。fCaO均在1.0左右,熟料立升重1350±75g/L

2.3 调整窑炉用风比例 

 适当调整窑炉用风比例及相关参数。三次风阀调节以保持窑炉用风比例适宜,窑内通风适当为原则;总排风量调节根据喂料量大小,以满足生料悬浮需要和煤粉燃烧需要,保持适宜窑炉过剩空气系数为原则。通过采取上述措施后,欠烧料得到了较好的控制,窑系统热工制度趋于稳定,熟料质量和水泥质量稳步提高。

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