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郑州中威环保设备有限公司

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煤粉燃烧器:旋流器旋向的分析与探讨

2026-1-7 17:17:04
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1 存在的问题

某公司选型四通道燃烧器结构由外向里依次排列轴流风、煤风、旋流风、中心风风道。轴流风风道采用均匀分布的40个圆形喷孔,旋流器为39°旋风风道中心风道为孔板小口。点火投料后窑况一般,二次风温偏低在10501120℃左右;飞砂料多,结粒偏细,熟料外观不好看,料子成分控制偏低,成分高时工况下降较明显,台时产量偏低20th以上;MgO含量一直偏高,在4.8%左右,在窑尾4045m处易长副窑皮。

2 原因分析及调整措施

2.1 工艺上采取的调整措施

(1)增加燃烧器的燃烧强度,内风由80%增加到100%,中心风50%关到10%

(2)配料上提高了生料的易烧性,KHSM偏下限控制,因MgO含量高,适当降低了Fe2O3的含量,提高 Al2O3的含量,IM控制在1.551.65之间,并加强了熟料中MgO的控制,将熟料中MgO的降低到4.8%以下。

(3)喷煤管为防止窑尾长副窑皮煤管小车的位置由+200调整到-200,每间隔3h活动一次。

(4)加强烟室缩口的清理,防止因窑前温度低窑尾温度偏高造成窑尾系统结皮量大,影响窑内通风状况。

(5)调整窑炉用风比例,抬高三次风阀10cm,适当减少窑内通风,防止因窑前温度低加剧后燃烧现象。

(6)加强篦冷机料层厚度的操作控制,降低一次风温的波动范围,一室篦下压力控制在75007800 Pa.

(7)加强入窑煤粉的质量控制,该阶段所用煤质较好,入窑煤粉灰分在15%18%,挥发分27%29%,出磨煤粉细度控制在 10%以下。

通过对以上风煤料及操作上的调整,窑况有好转但未达到预期的正常工况,系统对来料的适应性仍不好,成分稍高时窑况下降,二次风温波动偏大。根据调整后的情况判断,风煤料及操作上的因素都不是引起工况下降的主要原因。

2.2 对煤管旋流器的调整

经过以上分析处理后,**终将问题的根源集中在新更换的燃烧器上,燃烧器的旋流角度较以往的大了3°,由36°提高到39°,理论上旋流效果应更强燃烧状况会变好。经分析发现,原三通道和现四通道煤管**根本的区别是旋向发生了变化,原三通道燃烧器旋流器旋向与回转窑旋向相逆,使用效果较好,而该四通道燃烧器旋流器的旋向与回转窑转向相同,结合原三通道的使用状况,将旋流器旋向由与回转窑相向改为相逆,旋流器其它结构参数不变,观察其效果变化。

更换后窑况出现了明显的改善,二次风温提高了50℃以上,平均达到到1170℃以上,熟料结粒均匀,大大减少了飞砂料和细粉料的出现,熟料的KH控制在0.910.92SM控制在2.853.05范围,产量提高到400th,质量合格。一般来说,顺向更容易提供更高的温度,但此次调整效果表明该厂喷煤管旋流器与回转窑顺向不如逆向,是否因原材料的有害成分或液相量、液相粘度等原因造成在窑内流动性稍慢,对火焰的压迫性较低,使得火焰在同样的排风下容易向后延伸,造成火焰长度向上分散不集中,而逆向比顺向火焰的前进能力稍弱,取得了另一种平衡,使之达到一个**佳的状态

3 总结

喷煤管旋流器的旋向对于大多数使用企业来讲,一般没有硬性的要求,所以在分析问题时也未能先来考虑,但实际生产中出现了较大的影响。实际操作中,应根据具体情况来确定喷煤管旋流器的合适旋向,使系统运行效果**佳。

 


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